본문
지원업체명 |
연 우 (No. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 |
대기 |
지원횟수 |
3회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 테이프 등을 생산하는 업체로 기존 코팅 및 건조 공정에 RTO를 설치 운영하고 있으나 24시간 연속가동이 아니어 연료비용에 큰 부담이 있음 ○ 신규로 공정라인의 추가 계획에 따라 효율적이고 경제적인 악취방지시설을 설치코자 함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 현재 운영 중인 축열산화시설(RTO)는 고동도 배가스처리에 이용하고 비교적 저농도 배기가스는 농축하여 RTO로 연계 처리함으로써 안정적인 악취처리 효율과 높은 에너지 절감 효과를 기대코자 함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 공정배출현황 사전 조사 - 1코팅라인 현황
- 2코팅라인 현황
단부의 저농도와 코팅룸에서 발생하는 VOC는 농축설비로 처리하여 운전하는 방안을 제시 ○ 농축시설 신규설치 및 RTO 연계 처리방안 제시 - VOCs 발생은 코팅룸과 건조챔버에서 발생하는데 코팅룸과 후단부 챔버에서는 저농도가, 전단부 챔 버에서는 고농도의 VOCs가 발생함 - RTO는 고농도 가스를 처리하는데 적합한 설비이므로 전단부의 고농도는 RTO로 처리하고 후단부의 저농도와 코팅룸에서 발생하는 가스는 농축설비로 처리하여 운전시 에너지 절감을 하는 것이 바람 직함 - 코팅기 후단부에서 발생되는 가스는 온도가 90℃ 가량의 고온이므로 열교환을 하여 온도를 낮추는 것이 바람직하며, 열교환한 fresh 열풍은 난방 및 숙성실 등에 이용하여 2차 에너지 절감을 유도하는 것이 바람직함 ○ 농축기 설치지원(대기개선기금 2.5억원 지원)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 기대효과 (시설 설치에 따른 시험 가동 중) - VOCs 및 악취농도 저감으로 악취배출허용기준 만족 예상 - 농축한 고농도의 VOCs를 RTO로 연계해 처리함으로써 기존대비 연료사용량 대폭 절감예상(구체적 금액 산정 예정) - 폐열 재활용을 통한 운전관리비용 절감 예상 |
- 이전글노루케미칼 (No. 3) 20.08.05
- 다음글삼일니트(No. 1) 20.08.05